近日,硫基肥喷浆工段利用停车检建机遇进行技术刷新,优化工艺工况,获得预期成效。
中和岗位喷浆泵时时审察不稳,并且容易梗塞,寂装响司炉煤气亏损,又影响造粒工况。通过改造既保障了打液量正常,又能保障料浆的水份在指标内颠簸不影响造粒岗位的工况。
造;逶煸剂夏簧⒉,影响机尾粒子梯度。通过改造返料螺旋和抄板结疤几率大大降低,料幕散布越发均匀,涂布造粒成效显著,机尾粒子梯度更易受控,操作起来也更方便。
汽轮机是这次技改的一大亮点,车间利用硫酸工段主风机放空的尾气,将热能转化为机械能,此刻每幼时可发电1000KW。
喷浆工段技改投运后,煤气亏损由原来的每幼时5100m3降落到此刻的每幼时3300m3,节能成效显著。同时料浆水份控造稳定,制品粒子表观圆润,强度、均匀度、圆整度提升,制品营养不变,产量逐步提高,单系统每天产量由原来的380吨增长到此刻的450吨以上。同时员工劳动强度也随之大大减轻,出产装置运行安稳。